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变废为宝!小革新破解修复难题

发布时间:2025-12-30编辑:

变废为宝!小革新破解修复难题 

神南产业公司机电设备维修中心机加车间,一台由报废台钻改造的自动化设备正高速运转液压支架推拉头固定在定制夹具上,焊枪沿着内孔轨迹精准游走,均匀的焊道如行云流水般成型。这台车间自主研发的推拉头自动化内孔堆焊工作台,不仅解决了困扰车间多年的修复难题,更以变废为宝的创新实践,书写了车间降本增效的生动答卷。

人工焊接困局:两成产品因手抖返工

以前焊这批活儿,眼睛盯着内孔一毫米都不敢错,下班回家胳膊都抬不起来。焊工一班副班长高强擦了擦额头的汗,指着刚修复完成的推拉头说。作为矿用综连采设备的关节部件,液压支架推拉头内孔的磨损修复直接关系到井下设备的安全运行。过去,车间采用人工掏焊+统一镗铣的传统工艺,两名焊工需手持焊枪蜷缩在狭小空间作业,不仅要忍受弧光和烟尘,还得时刻提防焊道偏移。

这种高度依赖人工的模式,新手焊工容易出现焊道宽窄不一,老师傅长时间作业也会因手部疲劳导致尺寸偏差。据统计,此前车间推拉头修复合格率仅为80%,每批总有近两成产品需要二次掏焊、重新镗铣。

最头疼的是返工件,本来三天能完的活儿,折腾下来得五天。班长司西民无奈地说

变废为宝:报废台钻重生

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面对生产技术瓶颈,车间技术团队组建了攻关小组。不能让老问题困住新发展!技术主管吴健平带着团队蹲守焊接现场反复调研,终于找到突破口——用自动化设备替代人工操作,从源头消除人为误差。

创新之路从一台布满灰尘的报废台钻开始。扔了可惜,修修还能用!团队决定走低成本改造路线,将闲置台钻拆解、清洗、零部件更换与功能修复,让这台老古董摇身变成工作台的旋转核心。在此基础上,他们又设计出定位工作台通过定制化夹具,只需将推拉头轻轻放置在定位台上,即可快速完成居中固定,避免了人工调整时的偏差,实现推拉头的一分钟精准固定

你看这个送丝软管支架和专用夹具工具箱,操作起来更顺畅、更规范。以前焊一个推拉头,光调整位置就得花五分钟,现在定位台一卡,一分钟就能就绪,焊接过程中设备自动控速,焊道比人工焊得更均匀!焊工张宁兴奋地展示着创新细节。

效率质量双提升:一人干出两人活

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现在一个人看两台设备,焊出来的活儿跟镜子面似的!张宁按下启动按钮,工作台匀速旋转,焊枪沿着预设轨迹平稳移动,金黄的焊花在防护罩内有序绽放。自从自动化工作台投用后,推拉头修复效率提升50%,单人日均可完成10件产品,较原先两人协作模式节省64个人工日。

质量提升更为显著。通过精准控制焊接电流、转速和送丝速度,焊道平整度误差得到有效控制,产品合格率从80%跃升至99%。上个月60件活儿,只有1件需要微调,这在以前想都不敢想。质检员杜新民拿着卡尺感慨道。车间算了一笔经济账,按人工费用85元/小时计算,全年修复640件推拉头可节省人工成本4.35万元,加上减少的焊丝浪费和镗铣耗材,综合效益显著。

更令人振奋的是,这套自动化平台通过更换不同夹具和调整程序参数,还可应用于油缸、销轴等10余种矿用部件的内孔修复将为车间创造更大的效益史念宇

ISSN:1671-749X
CN:61-1382/TD